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大庆油田全面完成2017年油气产量任务 天然气产量首次突破40亿立方米


作为我国最大的石油生产基地,大庆油田2017年再传捷报:截至12月31日,大庆油田全年生产原油3952.0279万吨,其中国内产量3400.0279万吨,海外权益产量552万吨,生产天然气40.1321亿立方米,全年油气当量达到4271.8056万吨。

国内油田开发精准高效。面对持续低油价挑战,大庆油田坚定信念、拼搏进取,千方百计保障生产运行,圆满完成产量任务。油田开发坚持“精准”要求,不断加大优化调整力度,取得了一系列基础性、阶段性和突破性的重大进展,水驱自然递减、综合递减、年均含水上升等油田开发指标管控有力,三采驱油效果持续改善,注水量10年来首次实现负增长,产液量创10年来新低,探索了老油田持续有效开发的新途径。

外部市场形势向好。大庆油田坚持“两种资源、两个市场”谋发展,积极响应国家“一带一路”倡议,加快走出去步伐。面对石油行业投资总体趋紧、竞争日益激烈等实际,积极推动海外业务实现新的展,外部市场尤其是海外市场规模收入大幅增长,创近年来最好水平。目前,哈萨克斯坦KS分层注水试验等重点项目扎实推进,中东等海外合作项目运营良好,获得海外权益产量552万吨,同比增长13.81%。

天然气上产步伐坚定。大庆油田坚持强化顶层设计,超前谋划,周密部署,统筹协调产、供、销等各环节存在的矛盾和问题,以“挖潜溶解气、提升气井气”为原则,全力以赴促上产,全年生产天然气40.1321亿立方米,比2012年增产7亿立方米,持续保持上升态势。为了应对冬季天然气需求高峰,大庆油田多措并举提高产量,最高日销售量高达837万立方米,并连续15天实现天然气销售量超过800万立方米,较2016年同期日均增加90万立方米,增幅达12.6%,最大限度保障了区域冬季民生用气。

资源勘探又获丰收。油气储量任务高质量超额完成,全年新增三级储量1.7亿吨、天然气探明储量124亿立方米,探索了低油价下高效勘探的新模式;高产井比例创近年来最好水平,在松辽中浅层部署的探井和评价井中,长垣以西地区有10口井获30吨以上高产油流,长垣以东地区有18口井获10吨以上高产油流,使原来“空白区”变成了含油区;龙西地区高产高效区块接连出现,海拉尔盆地勘探获得重大突破,致密油增储提产见到明显成效,深层气在新领域新层系获得新进展,塔东区块勘探展现出新的前景;获得西南油气田合川—潼南区块、西昌—喜德区块探矿权,为做好“天然气产业加快发展的文章”、推进振兴发展提供了资源潜力。

科技攻关有新突破。以“十三五”重大专项为引领,大庆油田大力实施创新驱动战略,不断加快核心主导技术创新步伐,多个项目取得了阶段性进展,展现了攻克“瓶颈”难题、推动振兴发展的新希望。其中,微幅构造、复杂断层、窄小砂体等精细刻画技术,剩余油量化描述技术进一步发展,为水驱精细挖潜、聚驱优化提效和复合驱规模推广提供了有力支撑;应用世界领先的三次采油技术,年产油1171.5万吨,产量连续16年保持在1000万吨以上。

深化改革有序推进。按照全面深化改革总体部署,大庆油田积极稳妥推进改革创新实践,在业务优化与整合、机构人员精简与瘦身等方面进行了大胆探索,依法推进公司制改制,扎实开展多家单位扩大经营自主权试点,并在企业办社会职能剥离移交工作取得重要阶段性成果。特别是中国石油集团电能有限公司的正式成立,实现了电力业务的机制转型、结构转型、战略转型,完成了公司制改造,标志着大庆油田深入实施电力业务转型升级取得实质性进展。

提质增效成果显著。积极适应新常态,主动应对低油价,大庆油田进一步强化过紧日子思想,持续深挖内部潜力,扎实推进开源节流降本增效,生产经营全面盈利。上市部分材料费、能耗费等关键成本得到有效控制,未上市部分折旧折耗及摊销同比下降,经营状况进一步改善。全年干粉用量节省16.1%,复合驱单井投资和费用明显下降;油气操作成本总额同比降低,全年节电2.01亿千瓦时,节气2632万立方米,油气当量液量生产综合能耗,同比降低0.78%,连续11年下降。

本文来源:5e中国能源网

发布时间:2018-1-3